第15章

一、 意外的邀請

1984年7月15日,周日,入伏第一天。陳鋼在信息中心調試新升級的預警系統,DJS-130的散熱風扇發出持續的嗡鳴,機房溫度計指向33℃。電話鈴響起時,他正在分析一組異常數據——7月份前半個月,全廠報警次數比6月同期增加了18%,其中63%集中在凌晨2-4點這個時間段。

“小陳,馬上到廠部會議室,有重要客人。”李副廠長的聲音在電話裏顯得有些急促。

陳鋼匆匆趕到時,會議室的老式吊扇正慢悠悠地轉着。除了廠領導,還有三位陌生面孔。省冶金廳技術處的張處長開門見山:“陳工,這位是臨江縣鋼鐵廠的劉廠長。他們廠遇到技術難題,連鑄機月漏鋼率達到12%,遠高於行業5%的平均水平。省廳推薦你們去技術幫扶。”

劉廠長遞過來的工作記錄本上,記錄着觸目驚心的數據:

7月2日,二流漏鋼,鋼水溫度1560℃時發生,損失鋼水8.2噸

7月8日,一流漏鋼,中包剩餘鋼水12.5噸時發生

7月14日,二流再次漏鋼,拉速1.3米/分鍾時坯殼撕裂

“我們請了市裏的專家,檢測了設備參數。”劉廠長拿出一份檢測報告,“結晶器錐度0.8%/米,設計要求是1.2%/米;足輥間隙最大偏差2.1毫米,超差1.6毫米;二冷區一、二段水量偏差達40%......”

陳鋼快速瀏覽着報告,眉頭越皺越緊:“劉廠長,你們中包烘烤溫度實際多少?保護渣消耗量多少?液面控制波動範圍多大?”

劉廠長面露難色:“中包烘烤器燒嘴堵塞,熱電偶也壞了,估計實際溫度不到600℃。保護渣...我們用的就是普通石灰石粉,沒專門配保護渣。液面控制全靠老師傅眼睛看,波動大概±20毫米吧。”

會議室陷入短暫沉默。這些數據意味着,臨江鋼廠的技術水平還停留在紅星廠三年前的狀態——不,甚至更糟。紅星廠在最困難的時候,中包烘烤溫度也能保證700℃以上,液面波動控制在±10毫米以內。

“陳工,你們看......”張處長打破沉默,“臨江鋼廠今年計劃產量8萬噸,現在因爲漏鋼問題,上半年只完成3.2萬噸。再這樣下去,全年計劃要泡湯,500多工人要發不出工資了。”

陳鋼與李副廠長交換了一個眼神。“這樣吧,”李副廠長開口,“讓小陳帶技術團隊去現場診斷。不過劉廠長,有些話要說在前頭——技術改造要投入,你們廠能承擔多少?”

劉廠長從隨身帶的黃布包裏掏出一個筆記本,翻到某一頁:“廠裏能擠出3萬元改造資金,這是全部家底了。另外,我們準備了20噸廢鋼作爲備件,可以隨時調用。”

陳鋼在心裏快速計算:3萬元,只夠更換關鍵部件,不可能做設備大修。必須用最經濟的方案解決問題。

“我們需要一周時間現場診斷,然後出改造方案。”陳鋼說,“但有個條件——改造期間,全廠必須按我們的技術要求操作,不能打折扣。”

“一定!一定!”劉廠長連連點頭。

二、 現場診斷

7月20日清晨5點,天剛蒙蒙亮。一輛載重4噸的解放牌卡車駛出紅星廠,車上除了陳鋼帶領的四人技術團隊,還裝着價值8000元的關鍵備件:6套新式結晶器銅板、12個二冷噴嘴、3支WRKK-133型快速測溫槍、2台DBP-0.6壓力變送器,以及整整兩箱技術資料。

臨江縣距市區213公裏,卡車在坑窪不平的省道上顛簸了7個小時。下午1點到達時,陳鋼讓團隊先不進廠,而是繞着廠區走了一圈。

“看煙囪,”他指着正在冒黃煙的轉爐煙囪,“煙氣發黃,說明除塵系統失效,氧化鐵粉塵直排。這對連鑄機是致命的一一粉塵進入二冷區,堵塞噴嘴,導致冷卻不均。”

進入連鑄車間,問題更加直觀。陳梅一眼就看出問題:“拉矯機液壓站漏油,地面油污厚度超過5毫米。液壓壓力不穩,必然導致拉速波動。”

王建軍檢查電氣櫃時倒吸一口涼氣:“控制櫃裏繼電器觸點燒蝕嚴重,接觸電阻從標準的0.1歐姆升高到3歐姆以上。溫度控制完全失靈。”

小趙的發現最致命。她用紅外測溫儀測量中包表面溫度,讀數在480-520℃之間波動,遠低於鋼水澆注要求的800℃最低標準。“鋼水注入這樣的中包,溫降速度會達到每分鍾8-10℃,正常應該是3-5℃。溫降太快,鋼水粘度增加,流動性變差,是漏鋼的主要原因。”

當天晚上,陳鋼在昏暗的招待所裏整理出完整的問題清單:

設備方面:

1. 結晶器銅板磨損嚴重,實測錐度0.6-0.9%/米,不均勻

2. 足輥磨損,最大間隙3.2毫米,超差2.2毫米

3. 二冷噴嘴堵塞率38%,水量分布嚴重不均

4. 拉矯機液壓壓力波動±1.5MPa,設計要求±0.5MPa

5. 中包烘烤溫度480-520℃,不達標

工藝方面:

1. 無保護澆注,鋼水二次氧化嚴重

2. 液面波動±15-25毫米,控制粗放

3. 二冷配水隨意,水量偏差±40%

4. 拉速波動±0.3米/分鍾,頻繁調整

5. 保護渣消耗量不足,僅0.3kg/噸鋼,應爲0.8-1.2kg/噸鋼

管理方面:

1. 無操作規程,憑經驗操作

2. 無過程記錄,出了問題無從分析

3. 無質量追溯,混鋼現象嚴重

4. 無設備點檢,帶病運行

“問題確實嚴重,但並非不可解決。”7月21日早上的技術分析會上,陳鋼給出判斷,“80%的問題可以通過管理改進解決,只需要20%的設備投入。我們要用3萬元解決30萬元的問題。”

他提出了詳細的技術方案:

第一階段(3天):恢復基本功能

1. 更換6塊最嚴重的結晶器銅板,費用6000元

2. 清理全部二冷噴嘴,更換8個完全堵塞的,費用1200元

3. 檢修中包烘烤器燒嘴,更換熱電偶,費用800元

4. 制作簡易保護澆注裝置,費用500元

第二階段(4天):建立操作規程

1. 制定《連鑄機操作規程》,明確57個控制點

2. 建立數據記錄制度,記錄17個關鍵參數

3. 培訓3名主操,6名副操

第三階段(3天):優化提升

1. 優化二冷配水模型

2. 建立拉速-液面協調控制

3. 制定事故應急預案

“總預算控制在2.5萬元內,留5000元應急。”陳鋼說,“我們的目標,是把漏鋼率從12%降到5%以內,連澆爐數從平均3爐提高到6爐以上。”

劉廠長激動地握住陳鋼的手:“陳工,要是真能做到,你就是我們全廠500多工人的大恩人!”

三、 關鍵技術改造

7月22日,改造工作正式開始。陳鋼采取了“先易後難、先急後緩”的策略,首先解決最致命的中包溫度問題。

王建軍帶領電工班檢修烘烤器,發現燒嘴結焦嚴重,通徑從設計的20毫米縮小到不足8毫米。“煤氣壓力0.08MPa,流量只有正常值的40%。”他測量後判斷,“必須徹底清理。”

清理工作持續了6個小時。當重新點火時,煤氣流量恢復到設計值,火焰溫度明顯提高。小趙用紅外測溫儀監測中包溫度:1小時後達到650℃,2小時後750℃,3小時後穩定在820℃——達到了澆注要求。

“溫度上來了,但還要保溫。”陳鋼指導工人用石棉板制作了簡易保溫蓋,“中包加蓋後,鋼水溫降可以從每分鍾8℃降到4℃。”

結晶器改造是重中之重。陳梅測量了全部銅板的磨損情況,挑選磨損最嚴重的6塊更換。新銅板安裝後,她用錐度儀仔細測量,確保錐度在1.0-1.2%/米範圍內,誤差不超過0.05%/米。

“錐度不均勻,坯殼生長就不均勻。”陳梅向臨鋼工人解釋,“錐度太大,坯殼與銅板間隙小,摩擦力大,容易拉裂;錐度太小,間隙大,傳熱差,坯殼薄,容易鼓肚漏鋼。”

足輥調整更是精細活。陳鋼要求所有足輥間隙控制在1.0±0.2毫米範圍內。維修工老馬一開始不理解:“差個一兩毫米有啥關系?”

陳鋼拿來一張紙做演示:“鑄坯是軟的,就像這張紙。如果支撐不均勻,有的地方緊有的地方鬆,紙就會皺。鑄坯也一樣,支撐不均就會變形,產生應力集中,最終導致裂紋、漏鋼。”

老馬服氣了,帶着徒弟一個一個調整。用了整整一天,把48個足輥全部調校到位。

最立竿見影的是保護澆注改造。陳鋼設計了一個簡易的長水口裝置——用廢舊鋼管加工,內襯耐火材料,成本不到200元。但就是這個土辦法,讓鋼水的二次氧化率從3.2%降到0.8%。

“看到鋼水表面這層亮膜了嗎?”陳鋼指着長水口下的鋼液面,“這是保護渣形成的液渣層,隔絕空氣,防止二次氧化。氧化少了,夾雜物就少,鋼水流動性就好,就不容易漏鋼。”

7月25日,所有改造完成,準備試澆。陳鋼制定了嚴格的試澆方案:

1. 中包溫度必須達到800℃以上

2. 保護渣提前預熱到200℃

3. 開澆拉速0.6米/分鍾,穩定後逐步提高到1.2米/分鍾

4. 液面控制在80±5毫米

5. 二冷水量按新配水模型控制

下午2點,第一包鋼水吊上回轉台。所有人心都提到了嗓子眼。陳梅親自操作塞棒,控制開澆。鋼水順利注入結晶器,液面平穩上升。當液面達到80毫米時,她平穩啓動拉矯機。

鑄坯順利拉出。1米、2米、5米、10米......當鑄坯達到定尺長度,火焰切割機順利切割時,現場爆發出歡呼聲。

“成功了!連續澆注超過2小時了!”劉廠長激動得聲音發顫。

但陳鋼盯着鑄坯表面,眉頭微皺:“表面有橫裂紋,振動痕跡太深。振動參數需要調整。”

四、 精細調整

首澆成功後,陳鋼沒有慶祝,而是立即投入問題分析。他測量了鑄坯表面的振痕深度,達到0.8毫米,而標準應該小於0.3毫米。

“振動頻率太低,只有80次/分鍾,應該提高到120次/分鍾。”陳鋼分析,“振幅也太大,6毫米應該降到4毫米。振痕深,是表面裂紋的源頭。”

調整振動參數後,第二爐澆注時振痕深度降到0.4毫米,第三爐降到0.3毫米,達到了可接受範圍。

但另一個問題出現了:鑄坯表面有縱裂紋。陳梅仔細觀察裂紋形態:“裂紋細長,沿拉坯方向,這是冷卻不均導致的。二冷水量分布有問題。”

小趙測量了二冷區各段的實際水量,發現嚴重不均:一段水量120升/分鍾,二段只有70升/分鍾,三段又升到110升/分鍾。而設計要求是均勻的100升/分鍾。

“噴嘴堵塞是一方面,水壓不穩是另一方面。”王建軍檢查供水系統,“水泵出口壓力波動達到0.2MPa,導致水量波動±20%。”

解決方法是在主管上加裝穩壓罐,並在各支管上加調節閥。改造後,水壓波動控制在±0.05MPa以內,水量偏差控制在±8%以內。

縱裂紋問題解決了,但又發現了鼓肚現象。鑄坯在矯直點有明顯凸起,最大鼓肚量達到8毫米,而標準是小於3毫米。

“這是凝固終點控制問題。”陳鋼判斷,“鑄坯心部未完全凝固就進入矯直段,在矯直力作用下產生鼓肚。要調整二冷強度,讓凝固終點前移。”

他重新計算了二冷配水模型,將冷卻強度提高15%,特別是最後幾個扇形段。調整後鼓肚量降到2.5毫米,符合要求。

在解決這些技術問題的同時,陳鋼同步推進管理制度建設。他設計了簡單實用的記錄表格,要求每爐鋼記錄17個參數:

1. 鋼水成分:C、Si、Mn、P、S

2. 溫度:鋼水溫度、中包溫度、鑄坯表面溫度

3. 工藝參數:拉速、液面高度、二冷水量、振動參數

4. 質量參數:鑄坯表面質量、尺寸偏差

5. 設備參數:液壓壓力、水溫、水壓

開始工人們不習慣,覺得麻煩。陳鋼就讓陳梅示範如何通過數據分析解決問題。7月28日那爐漏鋼,記錄顯示:開澆時中包溫度680℃,偏低;拉速1.4米/分鍾,偏快;二冷一段水量只有80升/分鍾,嚴重不足。這些數據清楚地指明了問題所在。

“數據不說謊。”老工人馬師傅服氣了,“以前就知道漏鋼了,不知道爲什麼漏。現在一看記錄,明明白白。”

操作規程的建立更是細致。陳梅編寫的《連鑄機操作規程》有57個步驟,每個步驟都有明確標準。比如“開澆準備”就包括13項檢查:

1. 中包溫度≥800℃

2. 保護渣預熱至200℃

3. 長水口烘烤至1000℃

4. 結晶器冷卻水壓力0.6±0.1MPa

5. 二冷各段噴嘴無堵塞

6. 足輥間隙1.0±0.2毫米

7. ......

工人們開始覺得繁瑣,但嚴格執行後效果明顯。操作規範化了,事故減少了,質量穩定了。

五、 意外考驗與深層改進

8月12日夜班,真正的考驗來了。晚上10點,鑄坯在矯直段卡住,拉矯機電流從正常的120A飆升到240A,電機發出刺耳的尖叫。當班工人小高第一反應是停澆——這是臨鋼一貫的做法。

“等等!”陳鋼阻止,“停澆損失一爐鋼水,價值8000元。試試搶救。”

他仔細觀察:鑄坯在第三矯直點有明顯鼓肚,鼓肚量約5毫米。這是典型的冷卻不均導致凝固終點滯後。

“降拉速到0.8米/分鍾,二段水量加大20%,三段水量加大15%。”陳鋼根據紅星廠處理類似事故的經驗,迅速決策。

原理很清晰:降低拉速,延長凝固時間;加大冷卻,促進凝固。但要精準控制——水量加太多,可能造成鑄坯表面過冷產生裂紋;加太少,解決不了鼓肚。

小高緊張地操作。5分鍾後,鼓肚開始緩解。10分鍾後,拉矯機電流回落到140A。15分鍾後,鑄坯恢復正常形狀,順利通過矯直段。

一爐價值8000元的鋼水得救了。更重要的是,工人們看到了科學處理的威力——不是簡單的一停了之,而是根據原理精準調整。

事後分析,直接原因是二段一個噴嘴半堵塞,導致該區域冷卻強度只有正常值的60%。但深層原因是缺乏設備點檢制度,小問題積累成大問題。

“必須建立預防性維護制度。”陳鋼在事故分析會上說,“我們紅星廠的經驗是:每天例行檢查,每周重點檢查,每月全面檢查。小問題不過夜,大問題不過周。”

他借鑑紅星廠的“設備健康卡”制度,爲臨鋼每台關鍵設備設計了檢查表。比如拉矯機每天要檢查6項:

1. 液壓壓力是否穩定在12±0.5MPa

2. 油溫是否在40±5℃

3. 各鉸接點是否潤滑

4. 螺栓是否鬆動

5. 密封是否漏油

6. 電氣接頭是否發熱

劉廠長擔心執行難度:“這麼復雜,工人能記住嗎?”

陳鋼的辦法是讓工人參與制定。老工人馬師傅提出:“我們在交接班時增加‘設備狀態交代’,就像醫院交接班交代病人情況。當班發現的問題,必須告知下一班。”

這個建議被采納,寫進了《設備交接班制度》。制度規定:交接班必須面對面進行,共同巡檢主要設備,在交接班記錄上雙方籤字。未交代清楚導致下一班出事故的,追究上一班責任。

工人們還發明了許多實用的土辦法。比如“聽音辨故障”——用螺絲刀抵在設備上,耳朵貼着手柄聽聲音。軸承正常是均勻的嗡嗡聲,有損傷是周期性的咔噠聲,缺油是尖銳的摩擦聲。他們甚至總結出了“軸承聲音頻率與損傷程度對應表”。

這些方法雖然土,但管用。陳鋼把它們整理成《臨鋼設備點檢實用方法》,在全省推廣。

六、 量化成果

8月20日,技術幫扶滿月。陳鋼在總結會上公布了詳細的對比數據:

生產效率方面:

- 漏鋼率:從12%降至1.8%

- 連澆爐數:從平均3.2爐提高至8.5爐

- 作業率:從60%提高至82%

- 拉速穩定性:波動從±0.3米/分鍾降至±0.1米/分鍾

質量控制方面:

- 鑄坯表面裂紋率:從15%降至3%

- 鼓肚超標率:從20%降至2%

- 尺寸合格率:從85%提高至96%

- 內部縮孔發生率:從8%降至1%

成本控制方面:

- 噸鋼耐火材料消耗:從12kg降至8kg

- 噸鋼保護渣消耗:從0.3kg提高至0.9kg(但質量提升)

- 噸鋼水耗:從0.8噸降至0.65噸

- 噸鋼電耗:從85度降至78度

劉廠長算了一筆經濟賬:

- 減少漏鋼節約鋼水:每月約40噸,價值3.2萬元

- 提高成材率增加效益:每月約2.5萬元

- 減少事故停產增加效益:每月約1.8萬元

- 降低消耗節約成本:每月約0.9萬元

- 合計月增效益:8.4萬元

而技術改造總投入:2.7萬元(含備件1.2萬元,人工費1.5萬元)。投入產出比達到1:3.1,一個月收回投資還有餘。

“更重要的是,”陳鋼補充,“我們建立了完整的技術體系。留下了37項操作規程,28種記錄表格,19個應急預案。培訓了8名能獨立操作的主操,12名設備維護骨幹。現在臨鋼的技術能力,已經達到全省中型鋼廠的平均水平。”

劉廠長激動地宣布:“從下個月起,全廠工人每人上調一級工資,技術骨幹上調兩級!這是我們建廠十年來第一次普調工資!”

掌聲經久不息。工人們知道,這不僅是工資的增加,更是價值的認可。

七、 模式推廣

9月5日,回到紅星廠的陳鋼完成了《鋼鐵企業技術幫扶工作指南》。這份3.5萬字的手冊,系統總結了技術輸出的“五步法”:

第一步:全面診斷(3-5天)

1. 設備精度檢測:12大類86項指標

2. 工藝符合性檢查:9大工序57個控制點

3. 管理體系評估:6大系統34項要求

4. 人員能力測評:4個層級28項技能

第二步:恢復基準(1-2周)

1. 關鍵設備精度恢復:達到原設計標準80%以上

2. 基本工藝控制建立:關鍵參數受控率90%以上

3. 基礎管理制度建立:覆蓋主要業務流程

4. 核心人員能力達標:關鍵崗位100%持證上崗

第三步:系統優化(2-3周)

1. 工藝參數優化:通過試驗找到最佳值

2. 操作規程細化:每個動作標準化

3. 應急預案完善:覆蓋常見事故類型

4. 人員技能提升:一專多能培養

第四步:固化提升(1-2周)

1. 標準化文件編制:形成企業標準

2. 培訓體系建立:新員工培訓大綱

3. 檢查考核制度:與績效掛鉤

4. 持續改進機制:每月分析改進

第五步:獨立運行(1周)

1. 放手試運行:技術團隊退居二線

2. 問題應急處理:考驗獨立應對能力

3. 正式交接:文件、人員、系統全面移交

4. 定期回訪:首月每周一次,後每月一次

李副廠長看後大爲贊賞:“這不只是技術輸出,更是管理輸出、人才輸出。我們要把這個模式產品化。”

9月10日,“紅星鋼鐵技術諮詢公司”正式掛牌。這是全省鋼鐵行業第一家專業的技術服務公司,陳鋼兼任經理。公司采用全新的運作模式:

服務產品化:

1. 基礎診斷包:5000元,3天現場診斷+診斷報告

2. 專項改造包:2-5萬元,針對具體問題專項解決

3. 全面提升包:8-15萬元,3個月全面提升

4. 長期托管包:按月收費,長期技術指導

人員專業化:

1. 診斷工程師:精通全流程

2. 工藝專家:專精某一工序

3. 設備專家:精通設備維護

4. 管理顧問:擅長體系建設

成果標準化:

1. 所有交付物都有標準模板

2. 所有數據都有標準格式

3. 所有報告都有標準結構

4. 所有方案都有標準流程

公司成立後,業務應接不暇。9月份就接了4個項目:

1. 永紅鋼廠轉爐爐齡提升項目:爐齡從800爐提高到1200爐

2. 東風鋼廠連鑄高效化改造:拉速從1.2米/分鍾提高到1.6米/分鍾

3. 勝利鋼廠質量體系建設:產品合格率從88%提高到95%

4. 前進鋼廠全面管理提升:成本降低12%,效率提高18%

每次項目,陳鋼都堅持帶年輕人參加。王建軍在永紅項目後,能獨立完成電氣系統改造設計。陳梅在東風項目後,能獨立主持連鑄高效化改造。小趙在前進項目後,能獨立完成企業管理系統設計。

“輸出技術的過程,是我們自己最好的學習過程。”陳鋼在10月的總結會上說,“每次解決別人的問題,都讓我們對技術的理解更深一層。每次看到小廠通過我們的幫助煥發新生,都覺得我們的工作特別有價值。”

八、 走向全國

12月5日,北京全國鋼鐵工業技術進步交流會。當陳鋼站在講台上,面對來自全國各大鋼廠的300多位代表時,他播放了一組對比照片。

左邊是臨江鋼廠改造前的照片:設備破舊,地面油污,鑄坯表面滿是裂紋。右邊是改造後的照片:設備整潔,地面幹淨,鑄坯光亮如鏡。

“這張照片,”陳鋼指着鑄坯特寫,“改造前表面裂紋深度0.8毫米,改造後0.1毫米。這張曲線圖,漏鋼率從12%降到1.8%。這張表格,月效益增加8.4萬元......”

他用數據說話,用事實證明。台下從開始的竊竊私語,到後來的鴉雀無聲。

“很多人認爲,技術進步就是買新設備、上新項目。但中國有幾千家中小鋼廠,不可能都買新設備。我們的實踐證明,通過科學管理、精細操作、小改小革,用少量的投入,同樣可以實現技術進步。”

他展示了紅星廠的“技術改造投入產出模型”:每投入1元技術改造資金,通過管理提升可以產生1.5元效益,通過工藝優化可以產生1.2元效益,通過操作改進可以產生0.8元效益。綜合投資回報率達到1:3.5。

“更重要的是人才的成長。臨江鋼廠通過這次改造,培養了20名技術骨幹,其中8人已經可以獨立解決常見技術問題。紅星廠通過技術輸出,鍛煉了一支能打硬仗的技術團隊,其中5人已經可以獨立承擔項目。”

會後,冶金部領導當場決定:將紅星廠的經驗列爲全國重點推廣項目,編寫培訓教材,組織全國巡回宣講。16個省市的鋼廠邀請紅星廠去做技術指導。

1985年元旦,陳鋼站在紅星廠大門前,看着“技術諮詢服務公司”的銅牌在晨光中閃閃發亮。一年時間,從擔心人才流失,到通過技術輸出培養人才;從只關注自家生產,到服務全省全國;從技術引進者,到技術輸出者。

這條路,他們走過來了。而且,這只是開始。

“陳工,新年有什麼打算?”李副廠長走過來。

“三個目標。”陳鋼伸出手指,“第一,把技術輸出模式標準化,形成可復制的產品。第二,向智能控制進軍,開發我們自己的過程控制系統。第三,培養100名合格的技術顧問,讓紅星經驗惠及全國1000家鋼廠。”

“目標不小啊。”

“但值得追求。”陳鋼望向遠方,“中國鋼鐵的現代化,不能只靠幾個大鋼廠,要靠成千上萬的中小鋼廠一起進步。我們能做的,就是點燃星星之火。”

朝陽升起,金光灑滿廠區。在陳鋼眼中,那不僅是陽光,更是中國鋼鐵工業的希望之光。在這光芒中,紅星廠,這個曾經落後的地方小廠,正成長爲中國鋼鐵技術進步的火種,照亮更多鋼廠的前行之路。

(第十五章完)

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